热镀锌机组设备改造分析
(鞍钢广州汽车钢有限公司,广东 广州 510000)
摘 要:基于某厂热镀锌机组优化,从两个方面开展了分析,也就是改造工艺与设备,阐述了机组出现的问题,在通过合理改造之后,实现了预期的目标,提高了生产 GA 镀层的功能,同时探讨了新增设备的特征与优势,以期为有关人士提供借鉴。
关键词:热镀锌机组;纠偏装置;设备改造;钝化冷却装置引言:
某厂存在热镀锌机组,用来对 GI 产品进行生产,产品宽度介于800mm 至 1880mm 之间,厚度介于 0.49mm 至 2.50mm 之间,当处于工艺段,有着最快的速度,数值大小为 180 米每分钟,以小时产量来看,大概达到 45.6 吨每小时,以年产量来看,大概达到 40 万吨每年。具体生产中,往往会发生带钢跑偏的情况,需要降低运行速度,基于这样的情况,极大影响了年产量,有碍于获取更为可观的效益。在进行考察之后得知,机组有着一系列的问题,比如清洗效果不理想,另一方面,有业主希望提高钢板功能。基于此,为了有效提高生产效率,同时确保产品品质,决定来改造设备。
1.改造工艺
对热镀锌机组设备进行改造的目的,是为了优化纠偏装置,以此来达到稳定通板的目的,进一步增加年产量;完善清洗段,有利于提升清洗效果,全面防止炉辊出现结瘤现象,增加其使用期限,并促进镀层表面工作的顺利开展,加强其质量;提高张力辊的辊径,优化传动装置,能够让机组各个区段的张力达到工艺的相关标准,这将增加带钢转弯的半径,对锌层加以保护,有效提升钢镀完成后的板面质量;对炉鼻子进行更换,使其带有加热功能,可以极大地优化边部镀层的厚度,使其均匀发展;设立钝化冷却装置,有利于增加冷却性能,防止因为高温破坏钝化后的涉笔,使其符合带钢运行的条件。
2.改造的设备
2.1 纠偏装置
结合现场的具体运行状况,可以得知带钢在活套前以及钝化塔处都非常容易发生偏移。如果板型不好,或者是在焊缝前后都是极其严重的,很难达到稳定通板的目的。因此,应当对原来的纠偏辊进行更换,加大其规格,可以换成Φ500×2100 毫米的规格,让纠偏辊包角变大,并极大纠偏辊的辊面。结合纠偏系统的有关标准,对于带钢的长度来说,其下游辊的长度应比带钢辊的宽度要大,最好是在五倍以上,所以应对 1#纠偏装置进行纠偏,增加其距离,这样当带钢离开清洗段后,在活套中就能够对中运行;还要对 4#纠偏装置加以调整,促使其离开地面到达冷却塔上,这样不管是纠偏前,还是纠偏后,都能使其达到带钢距离的要求;对于钝化塔顶来说,还可安装 5#纠偏装置。对纠偏装置不断进行完善,使其可以实现较好的纠偏效果,进而达到稳定通板的目的。
2.2 清洗段
结合生产的反馈情况,可以得知炉辊非常容易产生结瘤现象。在炉底辊出现的结瘤,将会对带钢表面造成影响,容易出现划伤以及压痕现象,不但会对产品的质量造成一定的影响,还会加大炉辊的消耗,不利于机组的作业效率的提高。通过相关检查显示,当带钢出清洗段之后,其表面的洁净度实际上还无法满足相关的工艺需要。通过对该机组进行分析,我们能够知道其原来的脱脂段主要分为三部分,比如碱刷洗等,在这之中还没有安装电解设备。
为了有效实现显著的清洗效果,可以对原来的清洗段进行优化,将其转换成五个功能单元,其中包括水刷洗、碱刷洗等。同时还应在各个功能单元中安装挤干辊,并在电解以及水刷洗槽中安装双挤干辊。
对于刷洗槽来说,其辊子的方位以及螺旋电机,都能在很大程度上决定每个刷辊的工作负荷。对于辊子的定位来说,则取决于相关的电流计以及检测器。
对于线外循环系统而言,应该对其过滤装置进行优化,不但要在电解清洗线的外槽中安装磁性过滤机,在喷淋中也应安装一个磁性过滤机,有利于提高清洗液的清洁度;基于循环系统的构建,在这之中,还应安装相应的功能仪表,比如液位计以及热电阻等,使其可以具备相关的功能,比如循环系统温度等,从而达到自动化控制;安装原液箱和配液系统,有利于更好地操作,并提高控制的精准度,有效加强对温度以及液位等的控制。基于清洗段操作,还应在其侧面安装清洗段换辊车,有利于实现快速换辊,增加工作效率及质量。
2.3 炉鼻子
当带钢完成退火炉作业后,还会通过炉鼻子,最后才会进到锌锅中。对于原来的炉鼻子来说,其中并不具备相应的保温层,也没有加热性能,为了优化带钢边部的镀层厚度,使其均匀发展,应对其进行更换,可换成带有加热性能的炉鼻子,最好要带有摆动功能。在炉鼻子内部,还应安装光加热器以及抽锌渣设备,最好要加设带有增加湿度性能的设备,以此来调节炉鼻子内的气氛,降低锌灰的产生。
2.4 钝化冷却装置
钝化烘干工艺对于板温有着一定的要求,应尽量在 80 度左右,因为该机组原来的设计中,没有对钝化冷却装置进行设计,所以在进行连续高速生产时,一定会使出口段的轴承座和相关设备的温度偏高,这将降低设备的运用事件。为了有效改善这一现象,应在钝化烘干炉的后面安装空气冷却装置,建议安装三套。第一套应安装在钝化塔上方,第二套应安装在钝化塔下方。对于钝化冷却装置来说,它的构成是相对复杂的,在这之后包含多个装置,比如冷却喷雾箱以及冷却风机等。当过滤完成后的室外冷空气,会借助风机和喷箱,被吹到带钢表面,从而对其加以冷却,冷却完成后的带钢,其温度一般都低于 40度。这样不但能够达到稳定通板的目的,还能够对出口段的设备实行保护。
2.5 电气控制系统
对于张力辊的辊径变大现象,需要重新对减速机的减速比以及电机的输出转矩进行计算,将其更换成相对的传动设备;对于清洗段新安装的挤干辊装置,应再设立相应的变频控制系统;对于原来的炉辊编码器以及炉辊传动,都可通过一拖多的控制方式,对于速度精度方面,可以更换成一对一的闭环控制方式,以此来增加对高炉辊速度的有效控制;并对设备进行改造,可安装西门子 SINAMICS S120 传动设备,并安装一套可编程控制器来控制张力以及速度。
3.改造预期效果
通过上述对纠偏辊等控制系统的改造,能够有效优化机组运行的张力,达到稳定通板的目的。最终实现原设计的最高速度,最大限度地增加年产量;对清洗段进行更换,有利于提升板面的清洗质量,能够在很大程度上降低带钢表面的残油以及残铁数量,对其有效控制。
这样不但能够达到产品表面质量的标准,还能全面防止炉辊结瘤,进而增加其运用期限,提高机组的工作效率;对炉鼻子进行更换,使其具备相应的加热以及保温功能,有利于确保锌层的均匀性,极大地降低锌灰的产生;对于合金化损的平衡,能够增加氧化膜的紧密度,但是在某些局部的辊型还是有着一定的区别,会还是会导致应力过于集中,当轧制符合过大时,就很容易导致氧化膜脱落。经过有关研究,对于 1780 产线来说,其下机轧辊表面的状态,能够根据其表面指数进行划分,其中包括六个级别,指数 1 是最高级别,指数 6 则是最低级别,对于多个指数的轧辊,需要生产出一定规格的产品,这也是因材备辊的充分体现。基于钢轧辊的运用,也会出现磨损情况,若是辊型和标准曲线产生偏离现象,将会在很大程度上提高轧制量。
结论:
在有效进行改造之后,使得设备得到了充分的使用,实现了设计产能的目的,显著增加了清洗效果,促使炉辊的使用年限得到提高,很大程度上能够提高生产效率。另一方面,结合市场的需求情况,对产品结构进行适当的调整,实现了对两种钢板的生产,也就是 GA 以及GI,由此在增加附加值的同时,也确保了产品的品质。
参考文献:
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